| ມີ: | |
|---|---|
| ປະລິມານ: | |




ໃນພູມສັນຖານແບບເຄື່ອນໄຫວຂອງການຂຸດຄົ້ນນ້ໍາມັນແລະອາຍແກັສ, ປະສິດທິພາບ, ແລະການປັບຕົວແມ່ນສໍາຄັນທີ່ສຸດ. ລະບົບການສະກັດເອົານ້ໍາມັນ ຂອງ Tiger Motion Submersible Linear Motor ອອກມາເປັນການແກ້ໄຂການປ່ຽນແປງເກມ, ອອກແບບມາເພື່ອແກ້ໄຂສິ່ງທ້າທາຍທີ່ເປັນເອກະລັກຂອງການດໍາເນີນງານທີ່ດີທີ່ທັນສະໄຫມ. ປັບປຸງໃຫ້ເໝາະສົມກັບນໍ້າສ້າງທີ່ມີທ່າທາງທີ່ມີຄວາມເລິກບໍ່ເກີນ 2500 ແມັດ, ລະບົບນີ້ກຳນົດຄືນການຜະລິດໃນຂຸມນ້ຳມັນທີ່ຜະລິດຕໍ່າ ແລະ ຮ່ອງລະບາຍນ້ຳຖ່ານຫີນຂະໜາດນ້ອຍທີ່ມີການເຄື່ອນຍ້າຍ methane, ສອດຄ່ອງກັບການຊຸກຍູ້ຂອງອຸດສາຫະກຳເພື່ອວິທີການສະກັດເອົາແບບຍືນຍົງ ແລະ ປະຫຍັດຕົ້ນທຶນ.
ມໍເຕີແບບສາຍ submersible ທີ່ມີປະສິດທິພາບສູງ (660V AC input)
ປັ໊ມ plunger ຄວາມຊັດເຈນສໍາລັບການໂຍກຍ້າຍຂອງນ້ໍາທີ່ສອດຄ່ອງ
ລະບົບຄວບຄຸມຄວາມຖີ່ຕົວແປອັດສະລິຍະ
ສາຍເຄເບີ້ນເກາະທີ່ທົນທານແລະອົງປະກອບຂອງ wellhead ພິເສດ
ລະບົບການຕິດຕາມ ແລະ ປ້ອງກັນແບບຄົບວົງຈອນ
ຄວາມເລິກການຕັ້ງຄ່າປັ໊ມສູງສຸດ: <2500m
ຄວາມສາມາດໃນການຜະລິດຂອງແຫຼວ: <30m³/ມື້
ອຸນຫະພູມການເຮັດວຽກ: <80°C
ຄວາມທົນທານຂອງດິນຊາຍ: <0.5%
ລະດັບການຕັດນ້ໍາ: 20 - 98%
ການຈັດການຄວາມຫນືດຂອງນ້ໍາມັນດິບ: <50mpa.s
ການອອກແບບປະສົມປະສານນີ້ຮັບປະກັນການປະສານງານລະຫວ່າງແຕ່ລະອົງປະກອບ, ຊ່ວຍໃຫ້ລະບົບສະຫນອງການປະຕິບັດການສະກັດນ້ໍາມັນທີ່ຫມັ້ນຄົງແລະມີປະສິດທິພາບ. ຈາກພະລັງງານ - ການສະຫນອງ motor linear submersible ກັບທີ່ຊັດເຈນ - displacing ປັ໊ມ plunger, ແລະການຄວບຄຸມອັດສະລິຍະຂອງລະບົບຄວາມຖີ່ຂອງການປ່ຽນແປງ, ທຸກໆພາກສ່ວນເຮັດວຽກໃນ tandem. ສາຍຫຸ້ມເກາະທີ່ທົນທານແລະອົງປະກອບຂອງ wellhead ພິເສດຮັບປະກັນຄວາມຫນ້າເຊື່ອຖືຂອງລະບົບໃນສະພາບແວດລ້ອມ downhole harsh, ໃນຂະນະທີ່ລະບົບການຕິດຕາມແລະການປົກປ້ອງທີ່ສົມບູນແບບປົກປ້ອງການດໍາເນີນງານ, ເຮັດໃຫ້ມັນເປັນທາງເລືອກທີ່ເຂັ້ມແຂງສໍາລັບຄວາມຕ້ອງການຂອງການສະກັດນ້ໍາມັນທີ່ທັນສະໄຫມ.
ລະບົບການສະກັດເອົານ້ໍາມັນ ນີ້ ມໍເຕີ້ເສັ້ນ ດີເລີດໃນຂຸມນ້ໍາມັນທີ່ມີການຜະລິດຕ່ໍາທີ່ຕ້ອງການການແກ້ໄຂທີ່ມີປະສິດທິພາບດ້ານພະລັງງານ, ຂຸມຂະຫນາດນ້ອຍທີ່ມີຖ່ານຫີນທີ່ມີmethane, ການຕັ້ງຄ່າ inclined ດີເຂົ້າກັນໄດ້ກັບ 5-1/2in casing, ສະພາບແວດລ້ອມການຜະລິດນ້ໍາຕັດສູງແລະເງື່ອນໄຂທີ່ທ້າທາຍທີ່ມີແຮ່ທາດສູງຕ່ໍາກວ່າ 30000mg ທຽບກັບລະບົບການປະຫຍັດພະລັງງານ + 4% ແລະ 4,0000mg / L. ການຫຼຸດຜ່ອນຄວາມຕ້ອງການບໍາລຸງຮັກສາໂດຍຜ່ານການອອກແບບກົນຈັກທີ່ງ່າຍດາຍ, ປັບປຸງລະບົບການດໍາເນີນຊີວິດໃນສະພາບດິນຊາຍ, ການຄວບຄຸມການຜະລິດທີ່ຊັດເຈນໂດຍຜ່ານການດໍາເນີນງານຄວາມຖີ່ທີ່ປ່ຽນແປງແລະການປະຕິບັດທີ່ເຊື່ອຖືໄດ້ໃນສະພາບແວດລ້ອມ downhole ອຸນຫະພູມສູງ.
ນັບຕັ້ງແຕ່ປີ 2008, Tiger Motion ໄດ້ກ້າວຫນ້າທາງດ້ານເຕັກໂນໂລຊີມໍເຕີ submersible ຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງໂດຍຜ່ານສີ່ລຸ້ນຂອງການພັດທະນາ, ໂດຍແຕ່ລະ iteration ໄດ້ລວມເອົາຄໍາຄຶດຄໍາເຫັນພາກສະຫນາມເພື່ອປັບປຸງປະສິດທິພາບມໍເຕີແລະປັດໄຈພະລັງງານ, ຄວາມທົນທານຂອງວັດສະດຸ, ການເຊື່ອມໂຍງລະບົບ, ຄວາມສາມາດໃນການຕິດຕາມ, ແລະການປັບຕົວຂອງສິ່ງແວດລ້ອມ. ຮຸ່ນທໍາອິດ (2008-2010) ໄດ້ຖືກພິສູດໃນສະຫນາມນ້ໍາມັນ Shengli ສໍາລັບການນໍາໃຊ້ເກີນ 1000 ແມັດ, ຮຸ່ນທີສອງ (2010-2012) ຂະຫຍາຍໄປສູ່ເຂດນ້ໍາມັນ Jilin ສໍາລັບຄວາມເລິກຫຼາຍກວ່າ 1500 ແມັດ, ຮຸ່ນທີສາມ (2012-2014) ໄດ້ຖືກປັບປຸງສໍາລັບສະຫນາມນ້ໍາມັນ Shengli ໃນລະດັບຄວາມເລິກເກີນ 2014 (2014 ແມັດ), ລຸ້ນທີ 4 (2016 ແມັດ) ໄດ້ຖືກນໍາໃຊ້ໃນພາກສະຫນາມອາເມລິກາເຫນືອສໍາລັບຄໍາຮ້ອງສະຫມັກໃນໄລຍະ 2500 ແມັດ.